“截止目前我厂气井5714口,日产低于5000方的气井多达3493口,低产低效井占比已超61%,务必要做好低产低效井挖潜各项工作。”长庆油田采气三厂厂长、党委副书记王冰在2020年上半年经营分析会上说道。
随着开发脚步的逐渐深入,“三低”的特性以及气藏压力下降快、老区递减快、低产低效井逐年增多等一系列问题成为稳产上产道路上的拦路虎、绊脚石。而如何做好气井的管理工作,把准天然气生产的“命脉”,如何发挥其最大效能,成为采气三厂推进稳产上产的着力点。
采气三厂充分发挥科技创新的引领和支撑作用,以集气站核产与典型井核产相结合的方法,结合各区块生产气井动态数据对气井进行核产,通过现场短关井、流量计核实和远程计量计算等手段,摸清新井产气能力,间接计算老井生产能力,修正单井合理配产,进一步核实区块产能。同时根据新井投产进度计划科学合理配产,周密编排全年产量及生产运行计划,“低配长稳”结合“三项主体工艺、四项配套技术”,截至目前,累计开展人工泡排、速度管柱、柱塞气举等各类型排水采气措施1899井/9343井次,增产气量3.91亿立方米。
与此同时,该厂针对各类气井特性,制定出“一区一块一政策、一井一法一工艺”气井差异化管理思路,对低产低效井重点推广多维矩阵化管理、气井间歇生产制度优化和智能化排水采气。以苏14区块为例,将1360口气井分为自然连续生产、措施连续生产、间歇生产3大类,根据各种类型井的生产动态参数“对症下药”,气井开井时率达到了90%以上,同时持续推行大井组、多井型、立体开发,实施“钻、试、投平台流转”的“平台共享”作业模式,加大连续油管完井、小井眼钻井、石英砂代替陶粒、DMS可溶球座、试气不点火等10大新工艺新技术的推广应用,有效解决气田精细勘探开发“贫困户”,全面优化产能建设部署,为顺利完成全年生产任务再添“底气”。
(张志鹏 本报记者 赵燕)